在烧结矿生产中点火系统改造为帘式火焰点火炉(二)

  试验在实验室中获得了令人鼓舞的结果。新点火系统不仅提高了烧结质量,而且降低了燃气消耗。如果连续进行烧结操作,而不是使用具有较大器壁效应的一般烘炉试验条件,将会更加节省燃气。

  新的点火系统在实验室试验成功之后,研发中心在博卡罗钢厂烧结厂1号烧结线上安装了帘式点火系统。该烧结厂有3台烧结台宽度为4000mm的烧结机。

  研究表明,在点火炉的进料端安装新式烧嘴将会获得更好的效果。在装料端安装可以释放9m长的额外烧结矿层,可以提高产量。而且炉顶烧嘴模块的位置已经移动到装料端,而不是象常规的点火炉一样装在炉顶的中间。烧嘴模块安装在距离装料口大约1000mm的位置,烧嘴中心到出料口的距离大约1700mm。这使得顶层炉料在点燃后,可以额外的多燃烧几秒时间。安装新的点火炉之前,烧结厂的运行数据。研发中心就是根据这些数据来设计的新烧嘴系统。

  这个新的系统有8个烧嘴模块装在炉顶,每个模块由4个小容量的烧嘴组成。每个模块的宽度为250mm,长度为500mm,这样形成4000mm的结合长度,即覆盖了整个烧结矿层。 每个烧嘴模块都通有热值为1500卡/Nm3的混合燃气(BF+焦炉煤气)和燃烧用空气(用胶皮管来提供的)。混合燃气和燃烧用空气都通过管头布置在烧结炉的两个侧面,每个管头供应4个烧嘴模块。在混合燃气管线的起点安装有隔离阀门。点火炉的新修改部分有:炉长从12m降到了3m,炉高由1.6m降到了0.5m。

  运行结果安装工作完成以后,点燃辅助烧嘴,并缓慢加热烧结块到300℃,引燃了主烧嘴,点火炉炉缸内温度升高到800℃。

  在对1号烧结线改造以前,其平均燃气消耗量为0.0424G卡/tp(tonnersofproduct),改造以后,其燃气消耗量下降到0.0136G卡/tp,减少了68%。

  成绩点火炉缸内的温度达到了1000℃,足以点燃顶层的炉料。这个温度值是通过插在炉缸侧面的的热电偶测量出来的,实际的炉料顶层温度应该要比热电偶测量的炉壁温度更高。

  令人忧虑的是烧嘴的容量较小,容易导致管口的阻塞,为了克服这个困难,在燃气管口的上面设置了管口盖凸缘,这样有利于钢棒插入管道来清理阻塞物。

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