结构钢65Mn钢起皮的分析与控制

  65Mn钢是一种常见的结构钢,在生产中容易出现表面起皮现象,产品的性能会降低,影响到客户的使用。

  起皮现象:在起皮缺陷内将铁皮掀开,里面存着大量凹坑,底部存着大量疏松的颗粒状物质;通过扫描电镜发现,缺陷部位还有Al、Ga、Si元素夹杂物,

  分析认为

  1、Al、Ga、Si元素可能是来自炼钢过程的氧化产物

  2、Si和Mg元素可能来自耐火材料被钢液或炉渣化学侵蚀的脱落产物,在热轧过程中沿加工方向扩展后破裂,造成起皮等缺陷。

  针对以上分析,采取的控制措施是

  1、正常炉次精炼周期必须≥28min,精炼钙处理过程中,铝钙线喂线速度≥2.5m/s,保证喂线速度以及喂线位置,提高Ga的收得率。软吹时间要≥5min,即总的精炼周期≥33min,尤其是调整合金的炉次,充分保证夹杂物上浮,软吹时间必须≥8min。

  2、上调中包浇铸目标温度5-10℃,保证夹杂物上浮时间。

  3、保证浇铸过程中包液面的稳定,控制结晶器液面的波动小于±3mm,保持液面稳定。

  4、大包应保证大包套管与大包连接处密封性良好,保持大包套管垂直,做好保护浇铸工作,大包更换应在2min内完成。

  5、浸入式水口使用自动渣线,插入深度控制在100-160mm范围。

  6、65Mn换水口时形成弯月面过大,容易造成漏钢,发现此类问题,需要考虑。如因套眼事故发生的水口絮流,做拉下处理,禁止换水口。